近日,神木煤化工能源公司反滲透濃水提質(zhì)降垢技術(shù)項目成功落地運行,這套總投資326萬元的系統(tǒng),以“零浪費”改造思路實現(xiàn)了高含鹽廢水的資源化利用,成為踐行用“賺錢”思維去“花錢”這一理念的鮮活注腳。項目投運后,每天可將900噸難處理的濃水轉(zhuǎn)化為合格回用水,日節(jié)約水費1800元,每年可減少廢水外排27萬噸,徹底解決了長期困擾企業(yè)的廢水處理難題。
項目的核心是一套“預(yù)處理+雙級反滲透”的閉環(huán)處理工藝,凸顯出精準(zhǔn)化設(shè)計的智慧。廢水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池均質(zhì)水質(zhì),經(jīng)高效沉淀池投加化學(xué)藥劑去除硬度,再由無閥過濾器截留懸浮物,隨后通過超濾膜去除微小顆粒和細(xì)菌,最后經(jīng)原水反滲透(回收率75%)和濃水反滲透(回收率60%)雙級脫鹽,產(chǎn)出水總?cè)芙夤腆w(TDS)≤100mg/L,電導(dǎo)率≤300μS/cm,水質(zhì)硬度近乎為零,產(chǎn)出來的水進(jìn)而平替循環(huán)水和空冷島噴淋用水,完全滿足循環(huán)冷卻、脫硫等工業(yè)用水需求。
項目的創(chuàng)新點體現(xiàn)在“精打細(xì)算”的改造策略上。團(tuán)隊充分利用原有礦井水處理廠房、3組預(yù)沉調(diào)節(jié)池及部分水泵設(shè)備,將投資集中在關(guān)鍵技術(shù)升級,新增的超濾系統(tǒng)和雙級反滲透裝置均采用模塊化設(shè)計,配合DCS自控系統(tǒng)實現(xiàn)全自動運行。這種“利舊+升級”的模式不僅降低了60%的設(shè)備采購成本,還通過智能調(diào)控將隱性成本壓縮至最低,真正做到了“把錢花在刀刃上”。
從綠色發(fā)展角度看,項目的環(huán)境效益尤為顯著。處理后的回用水可直供四臺機(jī)組輔機(jī)循環(huán)冷卻水、二期空冷島噴淋等場景,每年綜合節(jié)約成本達(dá)146萬元,同時使礦井水1#清水池液位得到有效控制,消除了高水位引發(fā)的安全環(huán)保風(fēng)險。系統(tǒng)運行過程中,通過精準(zhǔn)加藥和智能反洗技術(shù),減少了90%的化學(xué)藥劑使用量,濃水排放量較改造前下降60%,為后續(xù)廢水“零排放”項目奠定了基礎(chǔ)。
“花出去的每一分錢,都要能生錢?!表椖控?fù)責(zé)人的話道出了項目的核心邏輯。這套系統(tǒng)不僅以不到3年的回收期證明了用“賺錢”思維去“花錢”的理念智慧,更通過技術(shù)創(chuàng)新讓廢水從“環(huán)保包袱”變成了“資源富礦”。(郭義軒 姬米建)